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黄铜资料的火花塞衬套开裂 ,原因竟是残存应力过大

颁布功夫:2021-04-02点击:3312

某气体机进行缸盖密封性水压试验时 ,出现漏水问题 ,拆检后发现火花塞衬套开裂。衬套资料是铸造黄铜ZCuZn38(H62) ,为工业上宽泛使用的有色金属合金。工艺流程是:铸造铜棒→热压力加工→机械加工→装试。

一、试验步骤

选取OBLF直读光谱仪对产生裂纹的衬套进行化学成分分析;选取Zeiss Axio金相显微镜进行金相检验 ,用线切割的步骤截取样品。选取建设有X射线能谱仪的Zeiss EVO18扫描电子显微镜对裂纹进行显微观察和微区成分分析。

二、试验了局

2.1 化学成分测试用直读光谱检测衬套化学成分 ,了局见表1。切合GB/T 1176—2013《铸造合金》要求。

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2.2 宏考观察

衬套有两条裂纹 ,从衬套台肩沿轴向向下延长 ,裂纹较平直 ,近乎平行 ,台肩倒角部位残留有绿色密封胶。裂纹向台肩内侧延长并逐步变窄 ,如图1所示 ,注明裂纹发源于台肩表壁处 ,并向下和向内扩大。

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2.3 微考观察

通过电镜扫描 ,能够看到靠近衬套表表表有一层絮状物 ,如图2a、图2b所示。并且能够看出整个裂纹断口显示为脆性断裂:冰糖状沿晶断裂 ,少量部门穿晶 ,且晶界有侵蚀产品及藐幼侵蚀坑 ,侵蚀产品重要含O、Cu、Zn、Al ,如图2c、图2d所示。报答扯破的新鲜断口抛物线型韧窝断裂 ,且韧窝清澈、干净 ,断裂描摹正常 ,如图2e、图2f所示。原始断口可见沿轴向的层片状条带。

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沿轴向研磨、抛光、侵蚀 ,观察裂纹及金相组织情况 ,如图3所示。裂纹呈不规定陆续状 ,有分叉、尾部较敏感呈树枝状 ,与应力侵蚀裂纹的典型特点相吻合 ,因而我们初步判定该裂纹是应力侵蚀裂纹。金相组织为α相+极少量点状β相 ,且组织中有显著的滑移线 ,裂纹衬套带状组织显著。

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2.4 有限元分析

衬套为过盈共同 ,过盈量:0.069~0.100mm ,有限元分析衬套装配应力(未装置火花塞) ,图4为衬套装配态的***主应力云图 ,亮色区域为拉应力区?杉诔奶滋缟戏奖肀谟氲菇潜肀诖拖妇蹦诒肀淼睦α洗 ,与现实裂纹发源地位一致。衬套细颈内表表拉应力固然较大 ,但无密封胶 ,无应力侵蚀前提。

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三、结论与分析

衬套毛坯在工艺温度650~800℃热压力加工成形后 ,搁置在空气中 ,天然冷却至室温。资猜中介绍:所有黄铜在200~700℃之间均有一个脆性区 ,热压力加工温杜爪不低于700℃。下限温度偏低 ,资料容易产生开裂偏差;毛坯成形难度增长 ,残存应力较大。

衬套在机械加工过程中 ,与刀具频仍接触、受力 ,尺寸发生变动 ,必然产生肯定数量的残存应力;数控机床精加工使用的切削液含有S、卤族元素等增长剂 ,使得衬套在一按功夫内处在湿润、侵蚀环境中。

衬套与缸盖之间是过盈共同 ,压力装配后 ,在衬套台肩上方表壁与倒角表壁处产生了较大的拉应力;装配时涂在衬套台肩处的密封胶基料为甲基丙烯酸酯 ,含有氨基催化剂 ,为衬套提供了弱侵蚀工作环境。缸盖进行水压密封试验时 ,衬套台肩表壁处受力 ,产生裂纹并迅速扩大;衬套细颈内表表拉应力固然较大 ,但未接触密封胶 ,应力侵蚀前提差。

四、实现语

1)衬套裂纹机造为应力侵蚀沿晶脆性开裂。

2)衬套裂纹集中呈此刻某月份 ,之前未出现批量裂纹故障 ,通过以上分析 ,确定衬套存在批次质量问题 ,衬套加工过程中残存应力过大 ,导致衬套在装配后附加拉应力及密封胶(或加工过程中切削液)弱侵蚀环境下发生应力侵蚀开裂。

起源:《金属加工(热加工)》杂志  作者:关慧欢 , 张怀青 ,徐继东


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